滾筒篩調試操作不難做,但還是大家經常做一下,很多設備有問題都是可以試出來,及時修好的,這樣就不會對工作有什么大的影響。
調試前的準備工作
1、滾筒篩各部件安裝完,檢查合格后,可進行試運轉。試運轉前,應詳細檢查各部件按圖紙所示安裝正確,各緊固件牢靠,滾筒篩設備多少錢,篩體周圍是否有妨礙滾筒篩運行的障礙物;
2、將長方形檢修門處于打開位置,并通過手動盤車旋轉篩分筒,觀察梳型清篩機構有無犯卡、磨擦現象,若有則可通過調整螺栓進行調整;
3、檢查各軸承座、變速箱應潤滑---,變速箱油位應適當;
4、電源接頭應牢固---,絕緣---,接地正確。
焊接篩網是由高錳鋼原料焊接而成的,原料一樣但加工工藝差異較大。這里將其單獨介紹是因為此類篩網的應用較為普遍。
高錳鋼在250~800℃間存在碳化物析出的脆性溫度區間,且鑄態高錳鋼又存在網狀碳化物以及鑄造應力,因此,焊接性能很差。
高錳鋼鑄件,應在水韌處理后割冒口或缺陷焊補,焊后應快速冷卻。為消除或盡可能減小熱影響區,應用小電流,不連續施焊,或邊焊邊澆水冷卻。焊條采用高錳鋼焊條或奧氏體不銹鋼焊條。若存在加工硬化層,應在焊前去除。
滾筒篩改進措施有下面三點:改變方隔墊外形、增加聯接軸連接強度及防沖刷保護、延長篩筒進料端滾圈寬度。能解決篩筒易堵塞、篩筒聯接軸斷裂、篩筒進料端篩圈磨損快,易變形等問題。
滾筒篩改進措施
1、改變方隔墊外形
為使梳煤板能夠深入篩圈,達到有效清理篩筒積煤的目的,通過改變聯接軸與篩圈連接的方隔墊形狀的方法,消除影響梳煤板安裝---的缺陷,梳板探入篩圈---由原來的4-5mm增加至12mm,穿過篩圈2mm,達到了---清理篩圈間積煤的效果。
2、增加聯接軸連接強度及防沖刷保護
在篩筒出入口滾圈聯接軸固定處,增加20mm固定鋼板,滾筒篩設備,以達到增加連接強度、降低扭力的作用;并且為防止物料對聯接軸的磨損,在篩筒兩端聯接軸的兩側增加了10mm防護鋼板,保護聯接軸免受煤流沖刷。改進后的聯接軸固定方式如下所示:
3、延長篩筒進料端滾圈寬度
為了避免煤流進入篩筒時直接沖擊進料端篩圈,從而造成篩圈---磨損的問題,滾筒篩設備,采取了將篩筒進料端去除部分篩條,并將滾圈適當加寬20cm(現場實際測量)的方法,使煤流落點避開容易磨損變形的篩圈,落至延長的滾圈鋼板上,避免了對篩圈的沖擊磨損,滾筒篩設備生產廠家,同時便于后期的磨損修復。
通過對滾筒篩使用過程中發生的故障進行分析,并針對故障原因進行改進,有效的解決了上述3種問題,---了滾筒篩安全穩定的運行。
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