以風(fēng)機(jī)蝸殼與葉輪出口在半徑方向上的間距隨方位角線性遞增來優(yōu)化蝸殼型線,并用試驗(yàn)證明了---的蝸殼型線不僅能提高風(fēng)機(jī)效率及全壓,還能改變流量-壓力曲線的變化趨勢;beena等[11]通過應(yīng)用層次分析法ahp,對(duì)蝸殼的重要幾何參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)先排序,闡明了各參數(shù)對(duì)離心風(fēng)機(jī)性能的影響;風(fēng)機(jī)采用3種不同流量的五孔探頭,測量了風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)流體的三維流動(dòng),得出傳統(tǒng)一維蝸殼型線設(shè)計(jì)方法忽略了風(fēng)機(jī)內(nèi)部---的泄漏情況,應(yīng)根據(jù)流體實(shí)際流動(dòng)進(jìn)行修正的結(jié)論。本文在傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計(jì)理論基礎(chǔ)上,以某抽油煙機(jī)用多翼離心風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,
風(fēng)機(jī)采用動(dòng)量矩修正方法對(duì)其進(jìn)行---化。并考慮粘性應(yīng)力的作用對(duì)原有k-ε計(jì)算模型進(jìn)行修正,以期提高數(shù)值計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確度,為cfd數(shù)值模擬預(yù)測風(fēng)機(jī)性能的---性提供參考。多翼離心風(fēng)機(jī)由進(jìn)口集流器、葉輪及蝸殼組成,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。其設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速n=1200r/min,設(shè)計(jì)流量qv=0.15m3/s,主要尺寸參數(shù)為:風(fēng)機(jī)蝸殼寬度b1152mm,葉輪內(nèi)徑1d210mm,葉輪外徑2d246mm,葉片進(jìn)口安裝角178a,葉片出口安裝角2160a,葉片圓弧半徑r14mm,葉片數(shù)z60。為了提供---的來流條件,給定較為準(zhǔn)確的邊界條件,本研究在利用solidworks軟件對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行三維建模時(shí),9-16風(fēng)機(jī),分別將進(jìn)風(fēng)區(qū)域和出風(fēng)區(qū)域進(jìn)行延長處理,以---進(jìn)出口氣體的流動(dòng)充分發(fā)展。另外,為了方便模型的建立,在盡量減小數(shù)值模擬誤差的前提下對(duì)電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行一定程度的簡化,
以4-73no.8d 離心風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)比了適配進(jìn)氣箱的兩種不同導(dǎo)流器,并測試了噪聲;一種包含復(fù)雜形狀進(jìn)氣箱與旋轉(zhuǎn)葉輪一體的風(fēng)機(jī)的算法,可以---的揭示斜流風(fēng)機(jī)內(nèi)部流動(dòng)的特征;對(duì)電站鍋爐風(fēng)機(jī)進(jìn)氣箱三維粘性流場進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析了進(jìn)氣箱內(nèi)氣體流動(dòng)特性的影響,并對(duì)進(jìn)氣箱的設(shè)計(jì)和改造提出了建議;li jingyin對(duì)有無進(jìn)氣箱的軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行了數(shù)值分析,并著重分析了進(jìn)氣箱內(nèi)部的流動(dòng)對(duì)軸流風(fēng)機(jī)效率下降的影響。本文基于cfx 軟件,淄博風(fēng)機(jī),對(duì)有無進(jìn)氣箱兩種離心風(fēng)機(jī),分別建立了數(shù)值計(jì)算模型,9-26風(fēng)機(jī),進(jìn)行了三維數(shù)值模擬分析,研究風(fēng)機(jī)其內(nèi)部流場特性。并與實(shí)驗(yàn)的實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,驗(yàn)證數(shù)值計(jì)算結(jié)果的合理性。本文采用一種特殊設(shè)計(jì)的進(jìn)氣箱,這種形式的進(jìn)氣箱削弱了氣流在90°轉(zhuǎn)彎過程中的能量損失,在轉(zhuǎn)彎處氣流的平穩(wěn),加速過程的均勻。該進(jìn)氣箱進(jìn)口為矩形,出口為與集流器相連的圓形。通過solidworks 建立的兩種形式的三維模型,兩種模型除進(jìn)氣箱外其他尺寸相同。
風(fēng)機(jī)葉片吸力側(cè)形成的低能流積聚的“尾跡區(qū)”,形成“射流-尾流”結(jié)構(gòu)。加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機(jī)葉輪尾緣處的“尾跡-射流”的---,風(fēng)機(jī)模型尾跡區(qū)占了比較大的空間,減少了風(fēng)機(jī)流道有效面積。在小流量區(qū),風(fēng)機(jī)內(nèi)部的流場分布發(fā)生偏心現(xiàn)象(c 處),葉輪流道e 側(cè),氣體比較充實(shí),葉輪流道f 側(cè)氣體分布較差,與原始風(fēng)機(jī)內(nèi)部流場分布相比,其風(fēng)機(jī)葉輪流道的充盈性差。離心風(fēng)機(jī)的效率曲線如圖6,無進(jìn)氣箱情況下在流量為2.82kg/s,壓力為3 106.23pa 時(shí),達(dá)到較率68.64%;加進(jìn)氣箱后在流量為1.68kg/s,壓力為2 775.54pa,達(dá)到較率59.45%,通過與原始風(fēng)機(jī)對(duì)比可知,加進(jìn)氣箱后其較率降低8.19%。同樣由圖6 效率曲線對(duì)比圖可知,加進(jìn)氣箱后風(fēng)機(jī)整體效率降低,與原始風(fēng)機(jī)相比其區(qū)域比較窄,縮短了工作區(qū)域,且加進(jìn)氣箱后較優(yōu)工況點(diǎn)向小流量區(qū)偏移。加進(jìn)氣箱后,離心風(fēng)機(jī)的全開流量降低,9-38風(fēng)機(jī),與無進(jìn)氣箱相比,流量降低了16.9%。由圖7 可知,加進(jìn)氣箱不僅降低了風(fēng)機(jī)的全開流量,其全壓也有所減少。風(fēng)機(jī)性能測試采用c 型試驗(yàn)裝置對(duì)帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行了性能測試,測試標(biāo)準(zhǔn)按gb/t 1236-2017《工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)》執(zhí)行。