燃燒器運行中熄火問題
點火成功后,啟動運行,一開始點火、小火轉大火以及大火運行均正常,但運行約30rain后,突然熄火停爐,重新啟動,風機運行,吹掃動作正常,但再也無法點火。
(1) 故障判斷。
無法點火故障原因分析包括儀電系統問題;送風系統問題;燃氣氣路問題。通過檢查燃氣氣路發現在燃氣管道末端裝設1只燃氣閥組,內部由1臺過濾器1臺電磁閥1臺調壓器一套報警器組成,起到控制燃氣通斷、二級減壓與檢漏的作用,該閥組,結構精密、,為鍋爐部件之一。其前端壓力<70kpa,后端壓力經驗值為4kpa。在對閥組前后端壓力測試時發現后端壓力幾乎為0,判斷是閥組內部電磁閥沒有打開。拆開閥組后有約100ml清水從底蓋流出,將過濾器排污閥打開,水放完并用吹風機烘干處理,再裝配還原。
燃氣閥組
(2) 故障處理。
通過查找積水原因,是燃氣管路的低點有積水所致,于是用抽水機將其抽干后并反復吹掃管線,直到將積水處理干凈后,才重新啟動試車,點火-,運行正常。
上述原因是由于施工單位在做燃氣管道水壓試驗后,未將余水排放干凈,導致含水燃氣進入閥組內部并形成積水,阻礙內部電磁閥閥桿動作,燃氣無法通過閥組進入燃燒器噴嘴,國產燃燒器價格,造成無法點火的故障。
在燃料中加入添加劑達到優化燃料,達到降低煙垢,提高熱效率的目的;采用新燃料-燃料油、燃氣,達到降低燃油、燃氣成本的目的。采用富氧燃燒技術空氣中氧氣含量≤21%.工業鍋爐的燃燒也是在這樣空氣下進行的工作。實踐表明:當鍋爐燃燒的氣體氧氣量達到25%以上時,節能-20%;鍋爐啟動升溫時間縮短1/2-2/3.而富氧是應用物理方法將空氣中的氧氣進行收集,使收集后氣體中的富氧含量為25%-30%.富氧助燃是一種新節能技術。近十幾年來,隨著要求的不斷提高以及節約能源的需要,富氧燃燒作為一種新興的燃燒技術在蓬勃發展。采用旋流燃燒鍋爐技術
眾所周知,傳統鍋爐存在著兩大弊端,一是燃燒時有煙霧塵冒出,成為重要的污染源;二是煤渣燃燒不充分,能源浪費--。采用純再節能旋流燃燒鍋爐新技術與傳統工業鍋爐相比較,有著優勢。它比手燒式鍋爐節煤30%~35%,比鏈條式自動化鍋爐節煤25%.由于純再節能技術使用了pid變頻和abm節電系統,比傳統鍋爐節電40%,揮發份可實現90%以上的燃燒和利用,而傳統鍋爐的揮發份的燃盡率只有78%左右,有22%的塵排向-層,純再節能旋流燃燒技術使灰渣燃盡率達到了97%,而傳統鍋爐煤渣的燃盡率只有80%左右,正是由于這些原因,純再節能燃燒技術可使爐溫從原來的1200℃提高到1500℃左右,提高了燃燒效率,節省了燃料,滿足了客戶的需求。10.采用全預混冷凝技術
將現有的燃油氣熱水鍋爐替換成全預混冷凝鍋爐;可節約能源消耗30%到50%。
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